德国申克秤在自然环境中的现场总线技术应用体会与参数调优
我公司现使用的申克秤,是德国申克公司进口设备,自1997年开始运用。这些设备采用集中式数据采集和总线通信技术,其各项信号、控制指令均通过现场数据采集盒与控制柜进行数字化处理,实现了对每台秤的精确控制。此外,由于早期引进的申克秤在设计上存在一定缺陷,如过多且易受干扰的电缆连接等,因此我们在设计时考虑到了这些问题,并采取了一系列改进措施以提高系统稳定性和维护便利性。
我们的水泥磨配料系统由三台不同的型号设备组成:一台DEL型熟料定量给料机、一台DEL型石膏定量给料机,以及一台DLM型粗粉回粉固体流量计。这些设备共享相同类型卡片安装在FGT0200型机架上,并通过FNTL001型电源卡供电。此外,我们还配备了FZB0400型操作面板,以便远程或本地控制系统。
中控室可以实时监控每个仪表的运行状态、流量信息以及故障警报,并通过RS422接口与DCS现场站连接,再通过光纤传输至中控室主机进行统一管理。这使得我们能够更好地调节每个仪表的流量、配比以及联锁启停功能。
当需要对任何一个仪表进行参数修改时,我们会使用FLB0053型便携式操作盒来完成任务。这款操作盒可与现场数据采集盒或连接组件上的总线接口无缝对接,从而实现各种功能调整。
相较之下,国内早期引进的申克秤由于其独立工作模式,每个仪表都直接与中控室之间建立单独连接,这导致大量复杂且容易受到干扰的地缆被使用。而我们的解决方案是将所有必要器件紧密安装到小控制室附近,使得距离缩短,干扰减少,同时也方便了维护工作。此外,我们采用了高质量双屏蔽电缆来进一步提升抗干扰性能。
对于两个不同颗粒大小的大宗物料(熟料和石膏)的定量给料机,我们分别采用小载荷高速度和大载荷低速度策略,以确保物流顺畅。同时,每侧均装有100kg传感器,不再依赖称重框架,以避免块材卡死的问题,从而显著提高了稳定性和耐用性。
最后,我要分享两次重要参数修改经验。一是在更换皮带后发现原有的跑偏检测失效,因此我们调整组态,将检测方式从K03.01-INA更改为K03.01-NOW1,从而关闭跑偏检测。在此过程中,要注意张紧托辊位置以不影响零点准确度。二是在生产需求变动后要求石膏定量给料机增加产能到20t/h,此时必须先检查硬件是否有余空间,如果没有则需硬件升级才能继续调整参数。这两次经历让我深刻理解到,在实际应用中的灵活应变能力至关重要,同时也强调了详细记录和测试程序至关重要。