德国申克秤在社会应用中的体会与can总线参数优化
我公司现使用的申克秤(定量给料机和固体流量计)是德国申克公司进口设备,自1997年开始使用,采用一个配料站自成一个系统的工作方式。每台秤的各种称重信号、跑偏信号、现场启停、现场速度调整信号都是集中到秤体上安装的FME0061型现场数据采集盒上,变为数字量信号,以总线方式送到控制柜上FNT0050型连接组件,再通过连接组件送到FSEL003型系统卡上,最后通过FEAL001型输入输出卡与驱动单元相连,构成一台秤的控制系统。开关量输入、输出为直流48V,与早期引进的申克秤使用24V抗干扰性强有显著不同。
我公司水泥磨配料系统由1台DEL型熟料定量给料机(量程为220t/h)、1台DEL型石膏定量给料机(量程为15t/h)和1台DLM型粗粉回粉固体流量计(量程为600t/h)组成。3台秤各种卡都安装在FGT0200型机架上,共用FNTL001型电源卡,通过控制柜上的操作面板进行控制,其中M0模式为远程控制方式,可以实时监控各个参数;M1模式则可以在本地进行操作。
每台秤组态和参数修改通过FLB0053便携式操作盒完成,这种设计比起国内早期引进的申克秤更加先进、高效。此前,每个仪表独立于中控室,与PLC现场站直接连接,而现在,由于采用了can总线技术,每个设备之间可以高效地交换信息,无需大量电缆,使得维护工作大大减少,同时提高了稳定性和精度。
在实际应用中,我们发现当需要对设备进行参数修改时,比如更换皮带后需要重新检测皮带跑偏情况,就需要进入组态修改模式。在一次这样的事件中,我们将原来的K03.01-INA改为了K03.01-NOW1,从而取消了跑偏检测功能。这不仅解决了问题,还优化了设备运行过程,让其更加稳定可靠。此外,当我们需要提升石膏定量给料机从15t/h增至20t/h时,我们选择了一种载荷和皮带速度同时增加的方案,这样的调整不仅满足生产需求,也确保了设备安全运作。
综上所述,我公司目前使用的是一套高效且灵活可扩展的申克秤系统,它不仅提供了卓越性能,而且还实现了对can总线技术在汽车行业中的应用,将其成功融入到了工业自动化领域,为我们的生产过程注入新的活力。